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作者

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  • 3 篇 王昕
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  • 3 篇 姜洪源

语言

  • 58 篇 中文
检索条件"机构=哈尔滨工业大学流体传动及控制教研室"
58 条 记 录,以下是21-30 订阅
排序:
基于ADINA分析的连续回转电液伺服马达结构优化性能研究
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宇航学报 2008年 第4期29卷 1397-1401页
作者: 王晓晶 姜继海 赵克定 李尚义 张勤华 哈尔滨工业大学流体传动及控制研究室 哈尔滨150080
为了改善连续回转电液伺服马达的超低速性能,采用ADINA软件对钢壳铝壳电液伺服马达的配油盘进行了有限元分析,在系统开环性能实验基础上,对现有钢壳铝壳连续回转电液伺服马达进行了低速性能对比实验,结果表明在油压的作用下,铝壳马... 详细信息
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连续回转电液伺服马达泄漏特性的研究
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机床与液压 2008年 第10期36卷 54-56页
作者: 王晓晶 姜继海 李尚义 哈尔滨工业大学流体传动及控制研究室 黑龙江哈尔滨150080
连续回转电液伺服马达的内泄漏可提高系统的阻尼比,但降低了系统的刚度在低速运行时的抗干扰能力,内泄漏越大,摩擦干扰表现得越明显,导致马达在低速运行时出现低速脉动现象。为了改善连续回转电液伺服马达的超低速性能,分析了产生内... 详细信息
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连续回转电液伺服马达泄漏特性的研究
连续回转电液伺服马达泄漏特性的研究
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第五届全国流体传动控制学术会议暨2008年中国航空学会液压与气动学术会议
作者: 王晓晶 姜继海 李尚义 哈尔滨工业大学流体传动及控制研究室
连续回转电液伺服马达的内泄漏可提高系统的阻尼比,但降低了系统的刚度在低速运行时的抗干扰能力,内泄漏越大,摩擦干扰表现的越明显,导致马达在低速运行时出现低速脉动现象。为了改善连续回转电液伺服马达的超低速性能,分析了产生内... 详细信息
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全方位精密微小型移动机器人的运动分析
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浙江大学学报(工学版) 2006年 第4期40卷 577-580页
作者: 陈海初 孙立宁 王宣银 浙江大学流体传动及控制国家重点实验室 浙江杭州310027 哈尔滨工业大学机器人研究所 黑龙江哈尔滨150080
采用压电陶瓷作为微驱动元件,设计了一种尺寸为50 mm×50 mm×10 mm,基于尺蠖蠕动原理工作的新型全方位精密微小型移动机器人,以其作为负载平台,用于精密操作过程中对微小元件的搬运、操作、精密定位等.在介绍尺蠖蠕动工作原理... 详细信息
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Stewart平台位姿精度的影响因素分析
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机床与液压 2004年 第2期32卷 54-55页
作者: 董彦良 吴盛林 哈尔滨工业大学机电工程学院流体传动及控制研究室 黑龙江哈尔滨150001
本文针对不同结构的Stewart平台 ,利用误差模型 ,采用数值方法分析比较了影响Stewart平台位姿精度的两个因素 。
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压力控制元件的最大可控压力研究
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中国机械工程 2003年 第14期14卷 1227-1229页
作者: 冀宏 傅新 杨华勇 杨国来 浙江大学流体传动及控制国家重点实验室 甘肃工业大学液压教研室
提出了压力控制元件的最大可控压力概念 ,以缝隙流动理论为基础导出了最大可控压力数学模型 ,经少量合理的简化得到其无因次数学表达式。讨论了主要参数对最大可控压力的影响。建立的最大可控压力概念其数学表达式对于流体压力控制元... 详细信息
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二通插装阀压力失调分析
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液压与气动 2002年 第7期26卷 42-44页
作者: 杨国来 冀宏 傅新 甘肃工业大学液压教研室 甘肃省兰州市730050 浙江大学流体传动及控制国家重点实验室 浙江省杭州市310027
从二通插装阀的结构工作原理入手 ,指出先导电磁换向阀的内泄漏是造成插装式电磁溢流阀压力失调 (压力不能调节 )的主要原因。提出了压力阀最高可控压力这一新概念 ,导出了最高可控压力与结构参数之间的数学关系式。提出了解决二通插... 详细信息
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二通插装阀压力失调分析
二通插装阀压力失调分析
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第二届全国流体传动控制工程学术会议
作者: 杨国来 冀宏 傅新 甘肃工业大学液压教研室 甘肃工业大学液压教研室 浙江大学流体传动及控制国家重点实验室
从二通插装阀的结构工作原理入手,指出先导电磁换向阀的内泄漏是造成插装式电磁溢流阀压力失调(压力不能调节)的主要原因。提出了压力阀最高可控压力这一新概念,导出了最高可控压力与结构参数之间的数学关系式。提出了解决二通插装阀... 详细信息
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一种采用弹簧挠性连接的电液负载仿真台的设计方法
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机床与液压 2001年 第1期29卷 59-60,106页
作者: 郝经佳 赵克定 哈尔滨工业大学420#流体控制及自动化教研室 150001
本文给出了电液负载仿真台的数学模型,在分析电液负载仿真台中多余力矩的特点的基础上,提出了采用本实验研制的同步补偿方案抑制与舵机运动速度有关的多余力矩、合理设计舵机系统与加载系统连接刚度改善多余力矩通道特性的电液负载... 详细信息
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一种基于附加传感器实时解析的6-6Stewart平台位置正解法
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机床与液压 2001年 第6期29卷 44-45,26页
作者: 吴盛林 董彦良 由俊生 哈尔滨工业大学机电工程学院流体传动及控制研究室 150001 中国人民解放军空军第一飞行学院仿真技术研究所 150000
提出了一种基于附加传感器测量的一般 6 -6型Stewart平台的实用的、实时的。
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